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数控技术在机械加工生产中的应用

2013-10-09 17:30:55作者: 李少清 马天石 刘青来源:

摘要本文探讨了目前数控技术在中小型企业机械加工生产中的应用问题,应用SIEMENS机床数控系统对龙门刨床进行CNC数控化设计,采用Vosual Basic 6.0语言编制罗茨风机两叶叶轮加工程序,加工罗茨风机两叶叶轮进行了详细论述。...

  随着工业技术的发展和激烈的市场竞争,机械加工业加工件精度和线型的要求也逐步增高。在传统加工方法中,通常采用人工靠模的方法来加工某些特殊线型的零件。这种方法生产效率低,加工精度难以得到保障,工人工作量大,大大增加了产品的成本。而数控技术所具有的高精度、高柔性、高效率等优点现在已被人们广泛认可。因此,在生产中应用数控技术是势在必行的。但是对广大中小型企业来说,成型的数控机床价格比较昂贵。所以对旧机床、普通机床进行经济型数控设计,既提高了生产效率,保障了加工精度,又可以对企业现有资源加以利用,降低了成本投入,避免资源浪费。

  对普通机床进行数控设计,一般需要进行三部分的设计:机械部分设计,电器部分的设计,软件程序的设计。

  下面就以利用SIEMENS机床数控系统对龙门刨床进行CNC数控化设计,加工罗茨风机两叶叶轮为例来说明。

  

罗茨风机两叶叶轮外型图
 图1 罗茨风机两叶叶轮外型图

  1 为何选择对龙门刨进行改造

  由于加工件尺寸较大,用龙门刨工作台行程大,可一次加工, 个加工件,大大地提高了加工效率。

  由于加工件尺寸较大,用龙门刨工作台行程大,可一次加工3个加工件,大大地提高了加工效率。

  2 机械部分设计

  为了确保数控系统的传动精度和工作的平稳性,我们采用滚珠丝杠螺母副替代了原有的丝杠,以提高传动效率,降低摩擦,提高精度;采用SIEMENS步进电机以减少故障率。

  3 电器部分设计

  电器部分是由以卜设备组成

  机床控制系统SINUMERIK 8025

  驱动变压器

  步进马区动器STEPDRIVE C

  步进电机SIEMENS

  RS232串口线(带光电隔离)电缆

  

电器控制部分框图
 图2电器控制部分框图

  SINUMERIC 8025是由操作而板(OP020),机床控制而板(MCP),NC单元(ECU)和输入输出模块(DI/0)组成的,可以控制2到3个步进电机进给轴和一个伺服卞轴(或变频器)。步进电机的控制信号为脉冲,步角为0.36°(即每转1000步)。NC单元(ECU)带有全部接口,出厂设定为车床并预装了车床PLC应用程序。输入输出模块(DI/O)16输入和16输出(ECU最多可配4个DI/O模块)。可利用RS232串行通信与PC机进行PLC程序和零件加工程序的上传和下载。

  驭动系统采用STEPDRIVE C或STEP-DRIVE C+驱动系统。

  步进电机采用五相棍合式步进电机。

  驭动系统需配置380/85 VAC变压器和24VDC电源。
(本文不涉密)
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